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防止旋流器內部損失的解決方法有哪些?
旋流器是一種即可實(shí)現分離又可實(shí)現分級的設備,可有效完成液體澄清、除氣、除砂及固相顆粒洗滌、分級等作業(yè)。旋流器在應用過(guò)程中,如何降低運營(yíng)成本,一直是人們關(guān)注的要點(diǎn),那么降低運行成本提高效率,較為行之有效的辦法是什么呢?那就是大限度的降低總能耗。
影響旋流器總能耗的因素主要有進(jìn)口損失、出口損失和內部流量損失三部分,其中進(jìn)口損失和出口損失在旋流器總能耗損失中占比很小。進(jìn)口損失多因渣漿進(jìn)入旋流器時(shí)因截面突然擴張引起的射流阻力與摩擦等問(wèn)題造成;出口損失多因渣漿排出的動(dòng)能和壓力造成,且對能耗影響微乎其微。旋流器內的空氣柱內部不發(fā)生任何分離過(guò)程,在能量消耗上純屬浪費,不僅沒(méi)有貢獻,還占據了溢流口的流動(dòng)面積,同時(shí),空氣柱大小與位置的波動(dòng)加劇了流場(chǎng)的不穩定,在一定程度上破壞了被分離顆粒在旋流器中的規律分布,進(jìn)而降低了旋流器的分離效率。
利用適量的固體棒占據旋流器中原來(lái)的空氣柱位置,當固體棒沾滿(mǎn)原空氣柱位置時(shí),內部損失可降低51%左右,而且分離性能也有所提高。改變旋流器內氣體流態(tài),利用大渦強制破碎成小渦,有效降低部位的湍動(dòng)能耗、重心流體的速度梯度、溢流口的流體速度,避免了空氣柱產(chǎn)生的能耗和晃動(dòng)所造成的對分離的不良影響,不僅提高了15%的分離效率,還降低了運行能耗40%左右。
旋流器溢流管結構設計不合理,會(huì )存在短路流現象,導致旋流器出現溢流跑粗、分離產(chǎn)品中粗細?;祀s等問(wèn)題,這將直接影響旋流器的流量。
1、在溢流管外壁上附加一些環(huán)形齒,能較大程度地降低甚至消除短路流,當溢流管外壁加上環(huán)形齒后,陡降指數可從0.176提高到0.332,終旋流器分離精度指數比普通旋流器提高1.8倍。
2、在旋流器的頂蓋與溢流管之間開(kāi)一環(huán)隙,用來(lái)引出短路流,并將短路流返回到密封聚集室,該設計能有效減少溢流產(chǎn)品中粗顆粒的混雜,較比常規分級效率提高8%。
3、在旋流器溢流管的外壁附加與短路流旋轉方向相反的逆向螺旋,可有效解決常規旋流器占處理液10%一20%短路流問(wèn)題,不僅提高了分離效率,同時(shí),還將錐段渦流、背渦、短路渦整合為一個(gè)渦流,節約了能耗。
4、給旋流器溢流管壁增加厚度,能加長(cháng)短路流的路徑,降低短路流流量,因此能有效提高旋流器的分離效率,還能降低其內部損失。
5、將溢流管由直圓管改為漸擴管,該設計思路來(lái)源于漸擴管降速升壓原理,可使得溢流管入口處的渣漿在較低的壓力下也能順利排至水力旋流器外,較比直圓管能耗降低27%。而且,溢流和底流的出口渣漿速度能得到有效的利用,不浪費且降低了運行成本。
旋流器的基本原理是將具有一定密度差的液-液、液-固、液-氣等兩相或多相混合物在離心力的作用下進(jìn)行分離。將混合液以一定的壓力切向進(jìn)入旋流器,在圓柱腔內產(chǎn)生高速旋轉流場(chǎng)?;旌衔镏忻芏却蟮慕M分在旋流場(chǎng)的作用下同時(shí)沿軸向向下運動(dòng),沿徑向向外運動(dòng),在到達錐體段沿器壁向下運動(dòng),并由底流口排出,這樣就形成了外旋渦流場(chǎng);密度小的組分向軸線(xiàn)方向運動(dòng),并在軸線(xiàn)形成一向上運動(dòng)的內渦旋,然后由溢流口排出,這樣就達到了兩相分離的目的。
影響旋流器總能耗的因素主要有進(jìn)口損失、出口損失和內部流量損失三部分,其中進(jìn)口損失和出口損失在旋流器總能耗損失中占比很小。進(jìn)口損失多因渣漿進(jìn)入旋流器時(shí)因截面突然擴張引起的射流阻力與摩擦等問(wèn)題造成;出口損失多因渣漿排出的動(dòng)能和壓力造成,且對能耗影響微乎其微。
內部損失在旋流器總能耗損失中程度非常大,多因內壁摩擦、流體粘性?xún)饶Σ?、湍流耗散及各種局部損失等引起的能量損失,要想改善這些為題,可從如下幾方面入手。
一.改善旋流器溢流管結構
旋流器的溢流管結構設計不合理,會(huì )存在短路流現象,導致旋流器出現溢流跑粗、分離產(chǎn)品中粗細?;祀s等問(wèn)題,這將直接影響旋流器的流量。
解決辦法:
1、在溢流管外壁上附加一些環(huán)形齒,能較大程度地降低甚至消除短路流,當溢流管外壁加上環(huán)形齒后,陡降指數可從0.176提高到0.332,最終旋流器分離精度指數比普通旋流器提高1.8倍。
2、在旋流器的頂蓋與溢流管之間開(kāi)一環(huán)隙,用來(lái)引出短路流,并將短路流返回到密封聚集室,該設計能有效減少溢流產(chǎn)品中粗顆粒的混雜,較比常規分級效率提高8%。
3、在旋流器溢流管的外壁附加與短路流旋轉方向相反的逆向螺旋,可有效解決常規旋流器占處理液10%一20%短路流問(wèn)題,不僅提高了分離效率,同時(shí),還將錐段渦流、背渦、短路渦整合為一個(gè)渦流,節約了能耗。
4、給旋流器溢流管壁增加厚度,能加長(cháng)短路流的路徑,降低短路流流量,因此能有效提高旋流器的分離效率,還能降低其內部損失。
5、將溢流管由直圓管改為漸擴管,該設計思路來(lái)源于漸擴管降速升壓原理,可使得溢流管入口處的渣漿在較低的壓力下也能順利排至外,較比直圓管能耗降低27%。而且,溢流和底流的出口渣漿速度能得到有效的利用,不浪費且降低了運行成本。
二.改善旋流器器壁結構
旋流器在長(cháng)期使用下,器壁會(huì )形成器壁邊界層,這會(huì )屏蔽細粒物料,影響旋流器分級效率。
解決辦法:
1、將旋流器的光滑器壁改為階梯器壁,可通過(guò)器壁上的環(huán)線(xiàn)來(lái)破壞邊壁邊界層對細粒的屏蔽。
2、通過(guò)多孔材料器壁向旋流器內充氣,使得底流中細顆粒的含量相對減少30%~50%。
3、在旋流器錐體表面設置齒狀槽溝,能有效破壞器壁的邊界層,促使渣漿形成一定強度的渦流,更利于細粒離開(kāi)邊界層進(jìn)入到溢流區,提高分離精度。
三.消除旋流器內空氣柱
旋流器內的空氣柱內部不發(fā)生任何分離過(guò)程,在能量消耗上純屬浪費,不僅沒(méi)有貢獻,還占據了溢流口的流動(dòng)面積,同時(shí),空氣柱大小與位置的波動(dòng)加劇了流場(chǎng)的不穩定,在一定程度上破壞了被分離顆粒在旋流器中的規律分布,進(jìn)而降低了旋流器的分離效率。
解決辦法:
1、利用適量的固體棒占據旋流器中原來(lái)的空氣柱位置,當固體棒沾滿(mǎn)原空氣柱位置時(shí),內部損失可降低51%左右,而且分離性能也有所提高。
2、改變旋流器內氣體流態(tài),利用大渦強制破碎成小渦,有效降低中心部位的湍動(dòng)能耗、重心流體的速度梯度、溢流口的流體速度,避免了空氣柱產(chǎn)生的能耗和晃動(dòng)所造成的對分離的不良影響,不僅提高了15%的分離效率,還降低了運行能耗40%左右。
以上內容僅從旋流器器壁結構、溢流管結及空氣柱等造成旋流器內部能量損失的問(wèn)題進(jìn)行了分析并提出了相應的解決辦法,面對旋流器的各種問(wèn)題,需具有針對性的解決,是降低其運行成本、提高生產(chǎn)效益的有效辦法。